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          武鋼2號(hào)RH真空處理裝置在線加熱改造

          2009年05月15日 20:27:46人氣:1193來(lái)源:煙臺(tái)勾股通信技術(shù)有限公司

          武鋼第二煉鋼廠2號(hào)RH真空處理裝置1988年從前聯(lián)邦德國(guó)引進(jìn),設(shè)計(jì)能力為年處理鋼水量50萬(wàn)t。這套裝置通過(guò)蒸汽噴射泵對(duì)真空室抽真空,在大氣壓差和引入的驅(qū)動(dòng)氣體膨脹做功的作用下,推動(dòng)鋼液經(jīng)上升管進(jìn)入真空室底部,再經(jīng)下降管返回盛鋼桶中,形成鋼水循環(huán),從而在真空條件下對(duì)鋼水進(jìn)行脫碳、脫氧、合金化、凈化和減少鋼中夾雜等的鋼質(zhì)精煉處理。它是武鋼生產(chǎn)鋼材的關(guān)鍵設(shè)備。二煉鋼廠在不斷消化吸收*進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,對(duì)這套設(shè)備的在線加熱系統(tǒng)進(jìn)行了改造,并取得成功。 
           1改造前的電加熱裝置 
           2號(hào)RH真空處理裝置原設(shè)計(jì)為在線電加熱。通過(guò)安裝在真空室中部的石墨電極兩端與直流電聯(lián)接,將電能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?,保證真空室內(nèi)壁溫度維持在1100℃左右(見(jiàn)圖1)。
           電加熱能防止真空室結(jié)瘤,避免合金孔和烘烤孔堵塞,還能避免真空室內(nèi)襯因急冷急熱引起的剝落。但是, 它存在著致命的缺點(diǎn),在處理鋼水過(guò)程中,因電極斷裂落入鋼水中,引起鋼水增碳的事故時(shí)有發(fā)生。因此,造成鋼水碳含量波動(dòng)范圍大,很難適應(yīng)超低碳鋼的生產(chǎn)和對(duì)鋼種成份范圍越來(lái)越窄的工藝要求。另外,耗電量大,每年耗電2.92×106kWh。電極消耗高,平均每天消耗三套電極。工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,耗時(shí)長(zhǎng)且成本高,越來(lái)越不能適應(yīng)連續(xù)生產(chǎn)和市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的要求。 
           目前,國(guó)外類(lèi)似設(shè)備普遍應(yīng)用天然氣/氧氣加熱裝置取代電加熱裝置進(jìn)行在線加熱。如英國(guó)Part Talbot工廠,在1993年進(jìn)行了此種改造,在降低能源消耗方面取得了令人矚目的成效。 
           1996年8月,武鋼第二煉鋼廠對(duì)2號(hào)RH真空處理進(jìn)行了焦?fàn)t煤氣/氧氣在線加熱取代電加熱的技術(shù)改造,并且一次試車(chē)成功。 
           2在線加熱改造 
           2.1將在線電加熱改造為焦?fàn)t煤氣/氧氣加熱 
           武鋼第二煉鋼廠2號(hào)RH設(shè)計(jì)為兩個(gè)真空室交替處理鋼水;A室在線處理鋼水時(shí),只能使用電加熱,同時(shí)B室在待機(jī)位置用煤氣加熱(見(jiàn)圖2)。
           取消了電加熱裝置后,處于處理位置的真空室在處理鋼水的間隙時(shí)間內(nèi),只需使用改造前只能在待機(jī)位置使用的焦?fàn)t煤氣/氧氣加熱裝置——烘烤槍進(jìn)行加熱作業(yè),并能可靠地消除真空室內(nèi)壁的鋼渣結(jié)瘤。 
           經(jīng)改造后,兩個(gè)真空室都用焦?fàn)t煤氣/氧氣加熱裝置烘烤。只是處在處理位置的真空室的烘烤是在處理鋼水的間隙時(shí)間內(nèi)進(jìn)行的(見(jiàn)圖3)。
           2.2增設(shè)氮封裝置 
           真空室在煤氣烘烤過(guò)程中產(chǎn)生的熱廢氣上升會(huì)對(duì)真空泵系統(tǒng)產(chǎn)生不良影響,而且廢氣中的水份等會(huì)對(duì)管道閥門(mén)產(chǎn)生腐蝕作用。因此,改造時(shí)在真空泵系統(tǒng)的滑閥之前加一氮封裝置(見(jiàn)圖4)。
           在廢氣管道附近通上氮?dú)猓拐婵栈y到真空室頂部的廢氣管道區(qū)域形成微正壓區(qū),這樣可使燃燒火焰流向插入管,對(duì)真空泵系統(tǒng)及滑閥、防爆閥等起到保護(hù)作用。 
           2.3改造烘烤槍升降裝置 
           2號(hào)RH真空處理裝置的烘烤槍升降裝置原設(shè)計(jì)為鏈?zhǔn)絺鲃?dòng)。由于烘烤槍孔道結(jié)瘤,經(jīng)??ㄗ『婵緲?zhuān)瑢?dǎo)致傳動(dòng)鏈條斷裂,處理這類(lèi)故障時(shí)間長(zhǎng),而在線煤氣加熱又只能在處理兩爐鋼水的間隙進(jìn)行,鏈?zhǔn)絺鲃?dòng)就很不適應(yīng)。這次改造中,用鋼繩卷?yè)P(yáng)傳動(dòng)取代鏈?zhǔn)絺鲃?dòng),投入使用半年來(lái)未發(fā)生過(guò)斷繩故障,烘烤槍升降裝置的故障率大大降低。實(shí)踐證明,它比原設(shè)備更快捷可靠。 
           2.4增設(shè)煤氣加熱遙控裝置 
           煤氣加熱裝置原設(shè)計(jì)為待機(jī)位置作業(yè),只能采用就地手動(dòng)操作,而操作柜遠(yuǎn)離處理位置的主控室,不適合于頻繁啟用烘烤裝置的要求。改造后,重新在主控室內(nèi)增設(shè)了煤氣加熱控制柜,并在烘烤槍附近安裝了攝像頭,監(jiān)視烘烤槍及烘烤孔蓋的動(dòng)作情況,實(shí)現(xiàn)了在操作室中的遙控操作,這樣就適應(yīng)了在線煤氣加熱的時(shí)間限制和頻繁啟動(dòng)的要求(見(jiàn)圖5)。
           由于點(diǎn)火實(shí)現(xiàn)了遙控自動(dòng)化操作,從而縮短了每次點(diǎn)火的操作時(shí)間,使處理兩爐鋼水的間隙時(shí)間充分用于烘烤流渣(見(jiàn)表1)。
           表1改造前、后一次點(diǎn)火所需時(shí)間比較 
           
           2.5增設(shè)接渣盆 
           原電加熱作用是阻止結(jié)瘤,改造后在線煤氣加熱是在每爐處理鋼水后,把處理鋼水過(guò)程中形成的結(jié)瘤熔化掉,并通過(guò)插入管流出真空室。為此,設(shè)計(jì)了一個(gè)小渣盆,安放在盛鋼桶運(yùn)輸車(chē)上,用于接收從插入管流出的熔渣。這樣便于運(yùn)輸、更換接渣盆和接渣時(shí)的準(zhǔn)確停位。 
           2.6封閉電極孔和取消電加熱設(shè)備 
           由于用煤氣加熱取代了電加熱,取消了電極孔的異型磚砌筑,便于真空室修砌,同時(shí)取消了直流電加熱的龐大整流設(shè)備,停止了相關(guān)的冷卻水運(yùn)作,使現(xiàn)場(chǎng)變得寬敞。 
           3改造效果 
           3.1碳含量波動(dòng)范圍變小 
           用電加熱時(shí),由于石墨電極質(zhì)量差,安裝質(zhì)量不高,電極斷裂的事故時(shí)有發(fā)生,斷裂的電極落入處理的鋼水中,造成鋼水碳含量增高(見(jiàn)表2)。
           表2斷電極時(shí)對(duì)鋼水碳含量的影響 
           
           表2列舉的是斷電極時(shí)影響鋼水碳含量波動(dòng)的典型情況。第434爐次處理到10~15min之間,發(fā)生電極斷裂,鋼水碳含量突然大幅度上升,這種情況對(duì)于超低碳鋼生產(chǎn)是個(gè)嚴(yán)重威脅。改為煤氣加熱后,電極斷裂增碳的情況杜絕了,從而使鋼水碳含量的波動(dòng)范圍從1996年上半年的0.002%~0.0124%縮小到1997年上半年的0.0019%~0.0047%,為提高二煉鋼廠超低碳鋼質(zhì)量和煉成率,發(fā)揮了很大作用。 
           3.2降低能耗,節(jié)約成本 
           由于武鋼有豐富的焦?fàn)t煤氣資源,而電能又很緊張,且價(jià)格貴。為了充分利用現(xiàn)有資源,使用煤氣在線加熱真空室,噸鋼成本顯著下降。表3和表4分別示出在線電加熱和煤氣加熱的主要能耗指標(biāo)。
           表3電加熱主要能耗指標(biāo)(1996年1~6月) 
           
           根據(jù)表3計(jì)算,電加熱成本為9.485元/t鋼;根據(jù)表4計(jì)算,煤氣加熱成本為0.281元/t鋼。采用煤氣加熱取代電加熱后,2號(hào)RH真空處理在線加熱噸鋼成本降低了9.204元。按武鋼第二煉鋼廠2號(hào)RH真空處理裝置年處理能力為50萬(wàn)t鋼水計(jì)算,每年可降低成本460萬(wàn)元,節(jié)省電耗2.92×106kWh。
           表4煤氣加熱主要能耗指標(biāo)(1997年1~6月)
           3.3真空室無(wú)結(jié)瘤 
           在RH處理的脫碳期,由于在真空狀態(tài)下碳氧反應(yīng)劇烈,引起鋼水噴濺,一般噴濺高度為3~5m,濺起的鋼渣附著在真空室內(nèi)壁上形成結(jié)瘤。當(dāng)真空室結(jié)瘤嚴(yán)重時(shí),會(huì)堵塞合金溜槽和烘烤孔。RH真空處理在線電加熱時(shí),就是為了熔化附著在真空室內(nèi)壁的結(jié)瘤,保證合金溜槽和烘烤孔暢通。在線煤氣加熱取代電加熱后,在處理兩爐鋼之間的間隙時(shí)間內(nèi),采用煤氣加熱來(lái)消除結(jié)瘤,也能保證合金溜槽和烘烤孔暢通。改造半年來(lái),未發(fā)生過(guò)一起堵塞合金溜槽和烘烤孔的事故。 
           4工藝操作效果 
           4.1更利于控制全連鑄生產(chǎn) 
           用RH處理鋼水周期時(shí)間一般是輕處理40min,本處理為60min。采用在線電加熱時(shí),更換電極只能在處理鋼水間隙時(shí)間內(nèi)進(jìn)行,一般要耗時(shí)10min。當(dāng)出現(xiàn)電極孔粘鋼等異常情況時(shí),更換電極時(shí)間會(huì)長(zhǎng)達(dá)20min以上,且這種情況都是突發(fā)性的。這樣就會(huì)造成連鑄澆鋼周期時(shí)間緊張,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成斷澆,或者被迫降低連鑄拉坯速度,造成鑄坯質(zhì)量問(wèn)題,影響全連鑄生產(chǎn)。使用在線煤氣加熱后,烘烤槍動(dòng)作一次時(shí)間僅為1.5min,基本上不影響連鑄澆鋼生產(chǎn)周期。 
           4.2*消除了電極孔漏氣 
           由于電極孔經(jīng)常開(kāi)啟,容易導(dǎo)致密封不嚴(yán),是真空室經(jīng)常出現(xiàn)漏氣的地方,給生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重威脅。取消在線電加熱后,原電極孔封死,*消除了電極孔漏氣現(xiàn)象。 
           4.3降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度 
           使用在線電加熱,由于采用了人工更換電極,且工作環(huán)境嚴(yán)劣,增多次發(fā)生職工在工作時(shí)中暑昏倒事件。由于勞動(dòng)強(qiáng)度高且環(huán)境差,導(dǎo)致了電極安裝質(zhì)量無(wú)法保證,這也是造成電極斷裂的原因。使用煤氣在線加熱后,取消了更換電極操作,實(shí)現(xiàn)了煤氣點(diǎn)火烘烤自動(dòng)化,大大減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。 
           5結(jié)論 
           (1)武鋼2號(hào)RH真空處理在線電加熱改造為焦?fàn)t煤氣/氧氣加熱系統(tǒng),工藝合理,設(shè)備安全、可靠,操作檢修方便,成效顯著。 
           (2)*消除了因電加熱帶來(lái)的鋼水增碳事故,使處理鋼水碳含量波動(dòng)范圍減小。 
           (3)降低了生產(chǎn)成本,使2號(hào)RH真空處理裝置在線加熱費(fèi)用從9.485元/t鋼降低到0.281元/t鋼,每年降低生產(chǎn)成本460萬(wàn)元,省電2.92×106kWh。
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