窄帶鋼冷連軋機電氣控制系統 |
-----------廣州博瑋自動化設備有限責任公司
2007年中我公司承接了華菱四軋冷帶電氣設備及自動化改造項目,由于前期傳動設備老化,嚴重影響生產效率及質量,但此次改造經費有限,因此我公司經過研究確定了經濟有效的改造方案:選擇可逆全數字SIEMENS直流控制裝置(混裝)和S7-200系列小型PLC為控制核心設計的冷連軋機電氣控制系統,實現了機架的速度級聯控制,張力閉環(huán)控制,自動卷徑計算等工藝,并且符合先期設備的操作習慣,使操作工能盡快熟悉設備,減少改造后的設備使用投入時間。
改造后系統技術性能參數: 三機架冷連軋機是由開卷箱、1-3#冷軋機和卷取機等主要機械設備組成,全線沒有活套機構,在1-2#;2-3#機架間設有張力計,末機架的出口有一臺測厚儀,每個機架為獨立的直流傳動系統,均為工作輥傳動,卷取機也是直流傳動系統,選用西門子間接張力控制。 改造后能夠保證產品的尺寸,厚度均勻,板型平直,同板差不超過0.01-0.03毫米,完夠達到高精度公差的要求。
采用新型方式配置冷連軋機組自動化系統的好處可以歸納如下: 1. 充分發(fā)揮CPU技術性能,從根本上簡化自動化系統結構,降低設備投資。 2. 充分采用SIEMENS設備間通訊總線技術,從而大量節(jié)省輸入/輸出點和施工電纜,降低投資費用,減少設備改造時間。 3. 充分采用6RA70內部軟件的靈活性及可開發(fā)性,從而提高自動化生產的操作,使設備簡約化。 4. 充分采納前期設備人機的接口,操作按鈕、指示燈和顯示儀表,就地操作箱等器件或設備,保留原有功能設計,從而使設備改造適應期減少到zui少。
系統組成及功能: 冷連軋機組自動化系統構成方式為:基礎傳動+PLC;PLC+傳動系統之間通過網絡進行信息交換。 PLC控制系統主要完成工藝功能的控制,根據工藝需要完成速度設定、邏輯控制、監(jiān)測和報警。PLC與調速傳動裝置之間采用獨立通訊網絡,PLC把設定參數和控制指令傳送到終端和各調速傳動系統,并收集各調速傳動系統的狀態(tài)和電氣參數送到操作臺,反饋到操作工。 通過張力計把張力偏差值輸出到1#和3#控制柜,調節(jié)1#和3#的速度,保持張力平衡。 有總速度調節(jié)和單機調節(jié),總速度調節(jié)是以二號機為基準,其它單機的速度是由二號機進行自動跟蹤分配。 傳動裝置內控時,裝置可能帶單機進行各種必須的單機調試。 卷取機的張力控制由直流裝置6RA70自由控制軟件來實現,"中心卷取"間接張力控制功能,可以使卷取機以恒張力的卷取特性工作。"中心卷取"控制具有卷徑計算、磁通補償、慣性補償、摩擦損耗補償、斷帶保護等功能,可作為標準應用。獨立的卷取張力給定,線速度信號由末尾機架的直流裝置提供。
綜上所訴,此方案是性能價格比*的電氣配置,既適應了生產工藝要求,又降低了設備的改造成本,同時設備的可靠性、*率得以很大提高
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