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          中國柳州鋼鐵公司高爐控制系統(tǒng)改造

          參考價面議
          具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
          • 公司名稱北京世紀(jì)長秋科技有限公司
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          • 型       號
          • 所  在  地
          • 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
          • 更新時間2022/2/26 9:56:52
          • 訪問次數(shù)242
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          北京世紀(jì)長秋科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)自動化軟件開發(fā)、銷售、服務(wù)及工業(yè)自動化系統(tǒng)集成的*。公司位于北京海淀中關(guān)村上地信息產(chǎn)業(yè)基地,在重慶、上海設(shè)有辦事處,公司現(xiàn)設(shè)有工控工程部、軟件工程部、產(chǎn)品開發(fā)部、銷售部和技術(shù)支持部。公司90% 的員工具有本科以上學(xué)歷,其中,有經(jīng)驗豐富的高級編程人員和現(xiàn)場工程技術(shù)人員,也有充滿青春與活力的*整合服務(wù)、帶給客戶*間斷的創(chuàng)新、升級的新型市場拓展人才。

          公司擁有自主產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品《世紀(jì)星通用工業(yè)自動化監(jiān)控組態(tài)軟件》,本產(chǎn)品自1999年開始銷售,六年內(nèi)已有一萬五千余套軟件應(yīng)用于相關(guān)行業(yè),如:電力變電配電自動化、電廠監(jiān)控、石油、化工、冶金、礦山、工業(yè)民用水處理、環(huán)保污水處理、儲備糧庫、鐵路隧道信
          世紀(jì)星;自動化軟件;軟件
          背景中國柳州鋼鐵公司位于廣西,土要生產(chǎn)造船業(yè)所需的厚鋼板,是中國土要厚鋼板供應(yīng)商一
          中國柳州鋼鐵公司高爐控制系統(tǒng)改造 產(chǎn)品信息

          背景

          中國柳州鋼鐵公司位于廣西,土要生產(chǎn)造船業(yè)所需的厚鋼板,是中國土要厚鋼板供應(yīng)商一。由于該公司最近實施了一系列技術(shù)革新項目,現(xiàn)在每年鋼產(chǎn)量可達(dá)一百萬噸,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、德國、新加坡和泰國。在這些技術(shù)革新項目中,是重要的就是目前正在進(jìn)行的大型鋼鐵高爐的改造,這一改造包括將現(xiàn)有的高爐從四個增加到五個。

          高爐的功能就是利用鐵礦石、焦炭和助熔劑等原材料生產(chǎn)鐵水,原材料從高爐頂部填入,熱風(fēng)則在控制下連續(xù)從高爐底部灌入。經(jīng)過一系列化學(xué)反應(yīng),鐵水和爐渣最后沉積在爐底,然后定時從爐中撤出。高爐的性能能夠通過利用系數(shù)很好地表示出來,即生產(chǎn)量(噸舊盧高爐容量(立方米)之比。

          除高爐的土室外,該設(shè)備還包括許多輔助操作。例如,配備熱風(fēng)爐預(yù)先加熱空氣以啟動化學(xué)反應(yīng),同時使用除塵系統(tǒng)去除高爐燃?xì)庵械幕覊m微粒,然后再用其加熱熱風(fēng)爐。

          挑戰(zhàn)

          1997年,柳州鋼鐵公司為提高總產(chǎn)量和設(shè)備可靠性,決定對高爐選擇操作的控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。改造項目的一個關(guān)鍵部分是于2001年5月安裝第五個高爐(BF5)高爐安裝的一個土要內(nèi)容是安裝一個高爐控制系統(tǒng),相比正用于BF1,3和4的手動系統(tǒng),改造后的控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)更為精確的控制。手動控制要求操作人員不斷地對設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控,結(jié)果經(jīng)常導(dǎo)致高爐出現(xiàn)300 C左右的波動。此外,對高爐BF1,3和4的熱風(fēng)爐溫度控制不能達(dá)到每月三次,這將減少鋼鐵產(chǎn)量。而且熱風(fēng)爐要花大約八個小時的時問才能重新達(dá)到全負(fù)載的狀態(tài)。

          改造后的控制系統(tǒng)也比以前用于高爐BF2的基于可編程邏輯控制器的解決方案的效率更高,后者的梯形邏輯的限制導(dǎo)致了程序設(shè)計上的麻煩。柳州鋼鐵廠發(fā)現(xiàn),BF2采用了第三方的用于擴(kuò)展邏輯的可編程邏輯控制器和PDF后,并不能達(dá)到理想的效果。最后,為便于材料處理設(shè)備將原材料通過無軌礦車輸送到高爐頂部,新控制系統(tǒng)需與原控制系統(tǒng)融合在一起。此外,諸如CPU、通訊模塊和I/P等控制部件能夠在動力負(fù)荷下進(jìn)行更換以保證二十四小時無間斷生產(chǎn),這一點是非常關(guān)鍵的。

          解決方案

          羅克韋爾自動化系統(tǒng)集成深圳達(dá)實自動化工程公司與柳州鋼鐵廠合作,對新的熱風(fēng)爐實現(xiàn)自動化控制。由于基于可編程邏輯控制器的解決方案使高爐BF2陷入擴(kuò)展邏輯的困境,柳州鋼鐵公司不再采用基于PLC的解決方案以及與此相聯(lián)系的PID控制,而采用羅克韋爾自動化公司的分布式控制系統(tǒng)(DCS),Allen一Bradley ProcessLogix解決方案。

          ProcessLogix是一個全集成模塊化的連網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠提供健全可靠的分布式控制。之所以選擇ProcessLogix系統(tǒng),主要是因為該系統(tǒng)能與BF5的新材料負(fù)載控制系統(tǒng)相互兼容,這一新材料負(fù)載控制系統(tǒng)是以第三方可編程邏輯控制器為基礎(chǔ)的。由Rockwell Au-tomation Encompass合作伙伴SS丁提供的通信模塊能夠在這兩個系統(tǒng)問實現(xiàn)通信。

          B F 5的控制系統(tǒng)由ProcessLogix的三個控制部分組成:高爐土室鍵工藝變量為溫度、壓力、材料流量和燃?xì)?熱風(fēng)爐預(yù)先加熱和將熱風(fēng)送入高爐的關(guān)鍵階段除塵系統(tǒng)。ControlNet是通信的關(guān)鍵所在,它以開放式連網(wǎng)系統(tǒng)為基礎(chǔ),該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對等網(wǎng)絡(luò)通信,還能夠包含四個人機(jī)界面(HMI)站(服務(wù)器一個,客戶三個)。這種解決方案允許對處理器和公用平臺上的人機(jī)界面進(jìn)行程序設(shè)計,從而節(jié)約了程序設(shè)計時問,并能夠在負(fù)載狀態(tài)下和確定性網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行更換。

          ProcessLogix控制系統(tǒng)配備有四個手動調(diào)節(jié)器,它們能夠?qū)λ膫€熱風(fēng)爐的關(guān)鍵性參數(shù)提供后備監(jiān)控:熱風(fēng)爐溫度、熱風(fēng)爐壓力、高爐頂部壓力和熱風(fēng)爐流速。所有其它參數(shù)則由ProcessLogix直接提供,它相當(dāng)于50個手動調(diào)節(jié)裝置,對高爐的控制精確度可達(dá)到5C左右。

          成績

          柳州鋼鐵公司工程師梁先生說,使用該控制系統(tǒng)后,高爐BF5的產(chǎn)量提高了。高爐每小時生產(chǎn)鐵水1300噸,如果把BF高爐的容量更大的因素考慮進(jìn)去,則可達(dá)到3.42的利用率,而BF1-4的利用率只有3.27 0與目前的高爐性能相比,每天提高產(chǎn)量50噸以上,每月產(chǎn)量增加1500噸,折算產(chǎn)值則為每月增產(chǎn)570,000美元。

          除全面提高了設(shè)備性能外,ProcessLogix控制系統(tǒng)在高爐控制的維護(hù)方面表現(xiàn)出了更高的可靠性?!笆謩诱{(diào)節(jié)的高爐,每月都要發(fā)生兩至三次的熱風(fēng)爐溫度控制故障”梁先生說,“每次熱風(fēng)爐都要花大約八個小時的時問才能恢復(fù)到全負(fù)載狀態(tài)”。這種情況下,每次產(chǎn)量減少一半,只能達(dá)到21噸/小時,相當(dāng)于32.000美元。

          但這種故障從未在新建的高爐BF5出現(xiàn)過一次,為此柳州鋼鐵廠又計劃在手動控制的高爐(B F1,3,4)上安裝類似的控制系統(tǒng)。安裝后,預(yù)計每月可減少由于故障停工造成的損失96,000美元,改善高爐的綜合性能,使高爐每日產(chǎn)量達(dá)到約1050噸。

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